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雙增雙節(jié)工作總結(jié)

時(shí)間:2023-03-23 10:38:25 總結(jié) 投訴 投稿

雙增雙節(jié)工作總結(jié)

  總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,通過(guò)它可以正確認(rèn)識(shí)以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),因此,讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編整理的雙增雙節(jié)工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

雙增雙節(jié)工作總結(jié)

雙增雙節(jié)工作總結(jié)1

  按照和公司關(guān)于應(yīng)對(duì)目前不利的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、開(kāi)展“雙增雙節(jié),降本增效”工作要求,扭轉(zhuǎn)我公司經(jīng)濟(jì)效益下滑的趨勢(shì),我公司板塊按照和的部署,以“找、抓、促”活動(dòng)為契機(jī),針對(duì)“雙增雙節(jié),降本增效”為工作目標(biāo),全員動(dòng)員、廣開(kāi)思路、認(rèn)真分析、分解指標(biāo)、積極行動(dòng)。所屬分公司、公司、公司三個(gè)分公司都分別成立了“雙增雙節(jié),降本增效”實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了詳細(xì)的實(shí)施方案,強(qiáng)化工作推進(jìn)力度。各分公司共計(jì)制定了97項(xiàng)措施,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支3938.89萬(wàn)元。

  我公司塊三個(gè)分公司都是以生產(chǎn)為源頭的產(chǎn)業(yè)鏈,由于受焦炭產(chǎn)品市場(chǎng)的'不利影響,在增產(chǎn)增收方面受到很大制約,三個(gè)分公司都在按公司統(tǒng)一部署降負(fù)荷生產(chǎn),特別是生產(chǎn)已降至最低負(fù)荷。各分公司在此基礎(chǔ)上廣開(kāi)思路,根據(jù)本公司實(shí)際情況共制定了14項(xiàng)具體措施,增加收入1904.14萬(wàn)元。

 。ㄒ唬、煤化工分公司制定了5個(gè)方面,10項(xiàng)具體措施,增加利潤(rùn)1605.52萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件一)。具體措施如下:

  1、最大限度的提高化產(chǎn)品回收率,實(shí)現(xiàn)化產(chǎn)品超產(chǎn)622.5噸,增加利潤(rùn)156.94萬(wàn)元。

 。1)、蒽油回收率計(jì)劃從22.5%提高到23%,增加產(chǎn)量375

  噸,增加利潤(rùn)76.39萬(wàn)元。

 。2)、酚油回收率計(jì)劃從1.29%提高到1.49%,增加產(chǎn)量150噸,增加利潤(rùn)42.99萬(wàn)元。

 。3)、工業(yè)萘回收率計(jì)劃從8.43%提高到8.56%,增加產(chǎn)量97.5噸,增加利潤(rùn)37.56萬(wàn)元。

  2、優(yōu)化配煤方案,加強(qiáng)工藝管理,努力降低煤焦比,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1385.6萬(wàn)元。

  (1)、優(yōu)化配煤方案,在限產(chǎn)及內(nèi)購(gòu)煤保證供給60%的情況下,加入神木煤、長(zhǎng)城煤,取消無(wú)煙煤用量,噸焦成本降低6元,7-12月共降低成本378萬(wàn)元

  (2)、降低成焦比,使成焦比由原來(lái)的1.34降低到1.32,可節(jié)約成本979.2萬(wàn)元。

 。3)、優(yōu)化配煤方案,降低成焦比,可節(jié)約入爐煤成本28.4萬(wàn)元。

  3、提高煤泥抽出率,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)28.98萬(wàn)元。(是否放在材料內(nèi))

  加強(qiáng)工藝和設(shè)備管理,提高浮選回收率,使綜合回收率提高0.9%,可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)28.98萬(wàn)元。

  4、增加余熱發(fā)電量,可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10萬(wàn)元。

  通過(guò)爐門(mén)改造,降低熱量損失,增加余熱發(fā)電廠發(fā)電量,每月可多發(fā)電90萬(wàn)度,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10萬(wàn)元。

  5、控制好甲烷轉(zhuǎn)化率及合成反應(yīng)率,每月可提高甲醇產(chǎn)

  量30噸,共可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24萬(wàn)元。

  (1)、控制好甲烷轉(zhuǎn)化率,降低甲烷含量,提高產(chǎn)量。正常生產(chǎn)下,每月增產(chǎn)15噸,,月生產(chǎn)期增加利潤(rùn)3萬(wàn)元。

  (2)、控制合成反應(yīng)率,提高產(chǎn)量。正常生產(chǎn)下,每月增產(chǎn)15噸,月生產(chǎn)期增加利潤(rùn)3萬(wàn)元。

 。ǘ⒅贫4項(xiàng)具體措施,增收298.62萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件

  三)。具體措施如下:

  1、優(yōu)化入爐配煤方案,增加效益123.82萬(wàn)元。依托利民煤礦自產(chǎn)低硫煤優(yōu)勢(shì),充分利用周邊小煤種,拓寬多種配煤思路,通過(guò)配煤工藝技術(shù)調(diào)整,在現(xiàn)有配合煤價(jià)格基礎(chǔ)上下降6元/噸。

  2、根據(jù)中焦協(xié)專家咨詢報(bào)告意見(jiàn),已制定焦粉配入焦炭的方案。有望進(jìn)一步降低入爐煤成本。

  3、上報(bào)公司焦?fàn)t煙道余熱利用方案,盡快推動(dòng)實(shí)施。根據(jù)專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估預(yù)測(cè),投用后每年可多產(chǎn)飽和蒸汽2.8萬(wàn)噸,年節(jié)約標(biāo)煤折合203.8萬(wàn)元,年直接收益164.8萬(wàn)元。

  4、利用煤氣初冷器余熱供全廠采暖,去年已實(shí)現(xiàn)化產(chǎn)區(qū)域使用,今年覆蓋煉焦、備煤兩車(chē)間2110平米,可節(jié)約蒸汽消耗

  6.7噸/日,大約增收效益10萬(wàn)元。

雙增雙節(jié)工作總結(jié)2

  20xx年上半年“雙增雙節(jié)”效果及管理措施分析總結(jié)報(bào)告根據(jù)20xx年年初集團(tuán)公司和中心的相關(guān)文件精神,我部門(mén)組織全體員工深入開(kāi)展“雙增雙節(jié)”活動(dòng),發(fā)動(dòng)員工修舊利廢、技術(shù)革新和提合理化建議,達(dá)到了預(yù)期效果。

  精細(xì)成本管理,降低可控成本。20xx年對(duì)洗煤廠305潛槽安裝變頻器取得了顯著經(jīng)濟(jì)效果后,20xx年上半年分別對(duì)洗煤廠305淺槽、306淺槽、405淺槽、304淺槽、306潛槽安裝了變頻器,大大延長(zhǎng)了鏈條、刮板、底板、滑道的使用周期,縮短更換周期節(jié)省了更換費(fèi)用及人工消耗,僅此一項(xiàng)一臺(tái)變頻器一年至少節(jié)約10萬(wàn)元左右。

  對(duì)我部負(fù)責(zé)的20個(gè)選煤廠的高壓電氣設(shè)備、高壓柜內(nèi)所用元器件、變頻器、瓦斯監(jiān)控探頭及自動(dòng)化儀器儀表逐一建立設(shè)備臺(tái)帳,包括再用、備用和待修三種狀態(tài),利用信息化手段,對(duì)通用備品備件、特殊儀器儀表實(shí)行精細(xì)化管理。如洗煤廠474變頻器故障燒毀用我部門(mén)庫(kù)存kk洗煤廠200KW變頻器臨時(shí)替換,即不影響廠生產(chǎn)對(duì)損壞變頻器空余出維修的時(shí)間。為各分廠節(jié)約備件庫(kù)存資金。

  加強(qiáng)材料消耗定額管理。每月物資消耗費(fèi)用制定最高限額,不準(zhǔn)超出,除必需領(lǐng)用的消耗材料外多為設(shè)備修舊利廢用配件占用,在不占用工具消耗費(fèi)用的情況下,我部門(mén)員工自制一臺(tái)多功能瓦斯標(biāo)校設(shè)備一體工具箱,集標(biāo)校樣氣流量計(jì)、標(biāo)校直流電源、直流電源充電器、標(biāo)校通訊線、標(biāo)校遙控器、常用工具等于一身,避免了因攜帶不方便而損壞設(shè)備,標(biāo)校時(shí)只需連接少數(shù)管路即可進(jìn)行標(biāo)校工作,極大方便了日常瓦斯標(biāo)校工作,同時(shí)保護(hù)了標(biāo)校用各類(lèi)儀器設(shè)備。改造資金不

  足千元節(jié)省了上萬(wàn)元的儀器設(shè)備因損壞而必需申報(bào)的費(fèi)用。這樣的自制工具箱還有檢修保養(yǎng)電動(dòng)機(jī)用的工具小車(chē)、運(yùn)輸氧氣乙炔的`手推車(chē)等,都是員工在工余集體設(shè)計(jì)并利用改造剩余下的物料加工而成,改造資金很少但卻為我部門(mén)節(jié)省了很大的材料費(fèi)用。

  總結(jié)我部門(mén)20xx年x月至6月共完成了6項(xiàng)小改小革項(xiàng)目,均已總結(jié)上報(bào)中心,其中“絮凝劑系統(tǒng)自動(dòng)制藥控制改造”項(xiàng)目,是在平時(shí)生產(chǎn)中聯(lián)系煤質(zhì)工藝,通過(guò)在ABPLC程序中編程,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)確制藥和加藥工作,避免因操作人員的失誤造成煤質(zhì)問(wèn)題,減少的操作人員的工作量;“對(duì)講機(jī)信號(hào)中繼器的研發(fā)”項(xiàng)目,是在分廠工作過(guò)程中有對(duì)講機(jī)機(jī)站信號(hào)無(wú)法傳送到的環(huán)境低洼或偏僻的區(qū)域,為確保區(qū)域內(nèi)的正常生產(chǎn)和人員安全,開(kāi)發(fā)的一套廉價(jià)、實(shí)用的對(duì)講機(jī)信號(hào)中繼器,有效解決了信號(hào)盲區(qū)這一問(wèn)題。這些的改造資金更是微小但是完善了洗煤工藝要求、保障了工作人員的安全,其經(jīng)濟(jì)效果不是可以用具體的數(shù)字來(lái)體現(xiàn)的。

雙增雙節(jié)工作總結(jié)3

  20xx年上半年“雙增雙節(jié)”效果及管理措施分析總結(jié)報(bào)告根據(jù)20xx年年初集團(tuán)公司和中心的相關(guān)文件精神,我部門(mén)組織全體員工深入開(kāi)展“雙增雙節(jié)”活動(dòng),發(fā)動(dòng)員工修舊利廢、技術(shù)革新和提合理化建議,達(dá)到了預(yù)期效果。

  精細(xì)成本管理,降低可控成本。20xx年對(duì)洗煤廠305潛槽安裝變頻器取得了顯著經(jīng)濟(jì)效果后,20xx年上半年分別對(duì)洗煤廠305淺槽、306淺槽、405淺槽、304淺槽、306潛槽安裝了變頻器,大大延長(zhǎng)了鏈條、刮板、底板、滑道的使用周期,縮短更換周期節(jié)省了更換費(fèi)用及人工消耗,僅此一項(xiàng)一臺(tái)變頻器一年至少節(jié)約10萬(wàn)元左右。

  對(duì)我部負(fù)責(zé)的20個(gè)選煤廠的高壓電氣設(shè)備、高壓柜內(nèi)所用元器件、變頻器、瓦斯監(jiān)控探頭及自動(dòng)化儀器儀表逐一建立設(shè)備臺(tái)帳,包括再用、備用和待修三種狀態(tài),利用信息化手段,對(duì)通用備品備件、特殊儀器儀表實(shí)行精細(xì)化管理。如洗煤廠474變頻器故障燒毀用我部門(mén)庫(kù)存kk洗煤廠200KW變頻器臨時(shí)替換,即不影響廠生產(chǎn)對(duì)損壞變頻器空余出維修的時(shí)間。為各分廠節(jié)約備件庫(kù)存資金。

  加強(qiáng)材料消耗定額管理。每月物資消耗費(fèi)用制定最高限額,不準(zhǔn)超出,除必需領(lǐng)用的消耗材料外多為設(shè)備修舊利廢用配件占用,在不占用工具消耗費(fèi)用的情況下,我部門(mén)員工自制一臺(tái)多功能瓦斯標(biāo)校設(shè)備一體工具箱,集標(biāo)校樣氣流量計(jì)、標(biāo)校直流電源、直流電源充電器、標(biāo)校通訊線、標(biāo)校遙控器、常用工具等于一身,避免了因攜帶不方便而損壞設(shè)備,標(biāo)校時(shí)只需連接少數(shù)管路即可進(jìn)行標(biāo)校工作,極大方便了日常瓦斯標(biāo)校工作,同時(shí)保護(hù)了標(biāo)校用各類(lèi)儀器設(shè)備。改造資金不足千元節(jié)省了上萬(wàn)元的儀器設(shè)備因損壞而必需申報(bào)的費(fèi)用。這樣的自制工具箱還有檢修保養(yǎng)電動(dòng)機(jī)用的工具小車(chē)、運(yùn)輸氧氣乙炔的手推車(chē)等,都是員工在工余集體設(shè)計(jì)并利用改造剩余下的'物料加工而成,改造資金很少但卻為我部門(mén)節(jié)省了很大的材料費(fèi)用。

  總結(jié)我部門(mén)20xx年1月至6月共完成了6項(xiàng)小改小革項(xiàng)目,均已總結(jié)上報(bào)中心,其中“絮凝劑系統(tǒng)自動(dòng)制藥控制改造”項(xiàng)目,是在平時(shí)生產(chǎn)中聯(lián)系煤質(zhì)工藝,通過(guò)在ABPLC程序中編程,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)確制藥和加藥工作,避免因操作人員的失誤造成煤質(zhì)問(wèn)題,減少的操作人員的工作量;“對(duì)講機(jī)信號(hào)中繼器的研發(fā)”項(xiàng)目,是在分廠工作過(guò)程中有對(duì)講機(jī)機(jī)站信號(hào)無(wú)法傳送到的環(huán)境低洼或偏僻的區(qū)域,為確保區(qū)域內(nèi)的正常生產(chǎn)和人員安全,開(kāi)發(fā)的一套廉價(jià)、實(shí)用的對(duì)講機(jī)信號(hào)中繼器,有效解決了信號(hào)盲區(qū)這一問(wèn)題。這些的改造資金更是微小但是完善了洗煤工藝要求、保障了工作人員的安全,其經(jīng)濟(jì)效果不是可以用具體的數(shù)字來(lái)體現(xiàn)的。

  針對(duì)我部門(mén)20xx年下半年的雙增雙節(jié)工作(下半年工作重點(diǎn)及存在的主要問(wèn)題),因工作性質(zhì)不同,作為電氣專業(yè)維護(hù)的工作面廣,地點(diǎn)多,很少有能夠針對(duì)具體的設(shè)備進(jìn)行的改造,只能是在完成中心下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)的情況下,工作人員細(xì)心發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查找資料研究并進(jìn)行解決達(dá)到改造目的的小創(chuàng)新較多,經(jīng)濟(jì)效果不顯著,在下半年繼續(xù)保持材料費(fèi)用不超標(biāo),爭(zhēng)取多在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)革新。

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